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立式旋轉(zhuǎn)熱解氣化焚燒爐系列

一、系統(tǒng)介紹

焚燒系統(tǒng)組成:

立式旋轉(zhuǎn)熱解氣化焚燒系統(tǒng)由熱解氣化爐和熱解氣體燃燒室、 余熱利用系統(tǒng)、煙氣凈化系統(tǒng)、煙氣排放系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等組成 。

熱解氣化爐由料倉及雙輥加料裝置、 水封爐蓋裝置、 旋轉(zhuǎn)爐體、 旋轉(zhuǎn)爐排、 除渣機等部件構(gòu)成。

熱解氣體燃燒室(二燃室)由爐體、助燃燃燒器等部件構(gòu)成。爐體上設(shè)置煙氣進口、二次風(fēng)入口,燃燒器噴火口、煙氣出口、沉積飛灰清理門和檢測孔以及觀火孔等。


立式旋轉(zhuǎn)熱解氣化焚燒爐系列

燃燒機理

熱解氣化:熱解氣化是指利用大分子有機物的熱不穩(wěn)定性,控制反應(yīng)環(huán)境內(nèi)空氣供應(yīng)量在理論空氣量之下、保持一定溫度范圍內(nèi)使垃圾吸熱,垃圾中的大分子有機化合物裂解成小分子量物質(zhì)的物理化學(xué)反應(yīng)過程。熱解后的殘留物進行高溫燃燒從而達(dá)到大量減容、無害化目的;熱解氣化產(chǎn)生的混合煙氣進行富氧燃燒。


反應(yīng)條件

1、吸熱  

2、欠(無)氧 

3、溫度400-650oC


生成物

1、氣體:氫,甲烷,一氧化碳,CO2,氣體熱值約26000KJ/m3

2、液體:液態(tài)焦油,油的化合物(醋酸、丙酮、復(fù)合碳?xì)浠衔?,液體熱值約20000KJ/m3

3、固體:碳


立式旋轉(zhuǎn)熱解氣化焚燒爐系列

熱解氣化爐部分業(yè)績圖

立式旋轉(zhuǎn)熱解氣化焚燒爐系列


熱解氣體燃燒室(二燃室)

立式旋轉(zhuǎn)熱解氣化焚燒爐系列


二、設(shè)備工藝流程

醫(yī)療焚燒系統(tǒng)工藝流程

立式旋轉(zhuǎn)熱解氣化焚燒爐系列

固體廢棄物焚燒發(fā)電工藝流程圖

立式旋轉(zhuǎn)熱解氣化焚燒爐系列


三、設(shè)備和系統(tǒng)技術(shù)性能

1,熱解氣化爐煙氣成分運行測試數(shù)據(jù)

立式旋轉(zhuǎn)熱解氣化焚燒爐系列


2,燃燒溫度

立式旋轉(zhuǎn)熱解氣化焚燒爐系列


3,焚燒殘渣熱灼減量和重金屬浸出率

由于垃圾在熱解氣化處理過程中,熱量相對比較集中,因此,殘渣不但熱灼減量平均為2.9%,低于5%,而且重金屬熔出率低于國家標(biāo)準(zhǔn),成為了一種安全無毒性的可利用的建筑材料。

焚燒渣熱灼減率測試數(shù)據(jù)

立式旋轉(zhuǎn)熱解氣化焚燒爐系列

焚燒殘渣重金屬浸出率測試數(shù)據(jù)

立式旋轉(zhuǎn)熱解氣化焚燒爐系列


4,焚燒煙氣處理結(jié)果及分析

下表為國家環(huán)境分析測試中心的煙氣測試報告與GB18484-2000《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的排放限值對照:

立式旋轉(zhuǎn)熱解氣化焚燒爐系列


5,輔助燃料消耗量

下熱解爐只有在初次點火時需加入輔助燃料。二次燃燒室一般也只在剛開爐時加入輔助燃料,正常運行時均不需消耗輔助燃料。開爐時統(tǒng)計燃油耗量約為23.26kg。

開爐啟動時輔助燃油耗量曲線圖

立式旋轉(zhuǎn)熱解氣化焚燒爐系列


6,焚燒爐熱效率:>72%

焚燒爐熱效率分析:

殘渣灼減量低,因此可燃物燃盡程度高;

排渣溫度低(接近常溫),幾乎沒有帶走熱量;

水封結(jié)構(gòu)漏風(fēng)系數(shù)小;

二次燃燒過剩空氣小;

爐體保溫效果好。


7,運行參數(shù)的一些結(jié)論

  • 焚燒污染排放控制項目均達(dá)標(biāo)。由于煙氣中原始的塵含量極低(低于 3000mg/m3,是流化床爐型的1/20,爐排爐的1/5-1/10),煙塵凈化系統(tǒng)負(fù)荷降低,很容易實現(xiàn)達(dá)標(biāo),也大大降低運行維護成本。

  • 焚燒處理量在現(xiàn)有工藝條件下單爐已達(dá)每日150-200T的處理能力。

  • 由于系統(tǒng)確保了穩(wěn)定的煙氣量和較高的煙氣溫度,余熱鍋爐產(chǎn)汽量及蒸汽參數(shù)相對穩(wěn)定,可靠地實現(xiàn)了垃圾的資源化處理。

  • 焚燒后的殘渣熱灼減量和浸出毒性試驗均達(dá)標(biāo)。經(jīng)過高溫?zé)Y(jié)的殘渣極易制作建材,實現(xiàn)了垃圾的百分之百減量效果。

  • 焚燒爐熱效率高于72%,資源化效果好。


四、技術(shù)特點

設(shè)備制造成本、運行成本相對較低:

※一燃室爐排工藝設(shè)計避開了高溫火區(qū),且結(jié)構(gòu)部分體積較小,制造成本費用低于機械爐排爐。

※一燃室要求爐壓低,因而鼓風(fēng)功率小。

※煙氣中原始的塵含量極低,抑制了二惡英的產(chǎn)生,同時對余熱鍋爐的管道的沖刷磨損大大降低,布袋式除塵器的負(fù)荷降低,使用壽命延長。

※系統(tǒng)密封性好,引風(fēng)機功率消耗大大降低。


二噁英的良好抑制:

※一燃室的還原性工況和極少的煙塵量抑制了含Cu2+、C等二惡英生成促媒的粉塵生成;

※熱解后殘留物進入燃燒段燃燒,燃燒溫度達(dá)到1100~1300℃;二次風(fēng)切向進入二燃室,煙氣停留時間超過2.0秒,焚燒溫度達(dá)到850~1150℃,可以有效破壞已生成的二惡英類物質(zhì)。


二噁英的良好抑制:

※一燃室爐排工藝設(shè)計避開了高溫火區(qū),且結(jié)構(gòu)部分體積較小,制造成本費用低于機械爐排爐。

※一燃室要求爐壓低,因而鼓風(fēng)功率小。

※煙氣中原始的塵含量極低,抑制了二惡英的產(chǎn)生,同時對余熱鍋爐的管道的沖刷磨損大大降低,布袋式除塵器的負(fù)荷降低,使用壽命延長。

※系統(tǒng)密封性好,引風(fēng)機功率消耗大大降低。

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