立式旋轉(zhuǎn)熱解氣化焚燒爐系列
一、系統(tǒng)介紹
焚燒系統(tǒng)組成:
立式旋轉(zhuǎn)熱解氣化焚燒系統(tǒng)由熱解氣化爐和熱解氣體燃燒室、 余熱利用系統(tǒng)、煙氣凈化系統(tǒng)、煙氣排放系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等組成 。
熱解氣化爐由料倉及雙輥加料裝置、 水封爐蓋裝置、 旋轉(zhuǎn)爐體、 旋轉(zhuǎn)爐排、 除渣機等部件構(gòu)成。
熱解氣體燃燒室(二燃室)由爐體、助燃燃燒器等部件構(gòu)成。爐體上設(shè)置煙氣進口、二次風(fēng)入口,燃燒器噴火口、煙氣出口、沉積飛灰清理門和檢測孔以及觀火孔等。
燃燒機理
熱解氣化:熱解氣化是指利用大分子有機物的熱不穩(wěn)定性,控制反應(yīng)環(huán)境內(nèi)空氣供應(yīng)量在理論空氣量之下、保持一定溫度范圍內(nèi)使垃圾吸熱,垃圾中的大分子有機化合物裂解成小分子量物質(zhì)的物理化學(xué)反應(yīng)過程。熱解后的殘留物進行高溫燃燒從而達(dá)到大量減容、無害化目的;熱解氣化產(chǎn)生的混合煙氣進行富氧燃燒。
反應(yīng)條件
1、吸熱
2、欠(無)氧
3、溫度400-650oC
生成物
1、氣體:氫,甲烷,一氧化碳,CO2,氣體熱值約26000KJ/m3
2、液體:液態(tài)焦油,油的化合物(醋酸、丙酮、復(fù)合碳?xì)浠衔?,液體熱值約20000KJ/m3
3、固體:碳
熱解氣化爐部分業(yè)績圖
熱解氣體燃燒室(二燃室)
二、設(shè)備工藝流程
醫(yī)療焚燒系統(tǒng)工藝流程
固體廢棄物焚燒發(fā)電工藝流程圖
三、設(shè)備和系統(tǒng)技術(shù)性能
1,熱解氣化爐煙氣成分運行測試數(shù)據(jù)
2,燃燒溫度
3,焚燒殘渣熱灼減量和重金屬浸出率
由于垃圾在熱解氣化處理過程中,熱量相對比較集中,因此,殘渣不但熱灼減量平均為2.9%,低于5%,而且重金屬熔出率低于國家標(biāo)準(zhǔn),成為了一種安全無毒性的可利用的建筑材料。
焚燒渣熱灼減率測試數(shù)據(jù)
焚燒殘渣重金屬浸出率測試數(shù)據(jù)
4,焚燒煙氣處理結(jié)果及分析
下表為國家環(huán)境分析測試中心的煙氣測試報告與GB18484-2000《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的排放限值對照:
5,輔助燃料消耗量
下熱解爐只有在初次點火時需加入輔助燃料。二次燃燒室一般也只在剛開爐時加入輔助燃料,正常運行時均不需消耗輔助燃料。開爐時統(tǒng)計燃油耗量約為23.26kg。
開爐啟動時輔助燃油耗量曲線圖
6,焚燒爐熱效率:>72%
焚燒爐熱效率分析:
殘渣灼減量低,因此可燃物燃盡程度高;
排渣溫度低(接近常溫),幾乎沒有帶走熱量;
水封結(jié)構(gòu)漏風(fēng)系數(shù)小;
二次燃燒過剩空氣小;
爐體保溫效果好。
7,運行參數(shù)的一些結(jié)論
焚燒污染排放控制項目均達(dá)標(biāo)。由于煙氣中原始的塵含量極低(低于 3000mg/m3,是流化床爐型的1/20,爐排爐的1/5-1/10),煙塵凈化系統(tǒng)負(fù)荷降低,很容易實現(xiàn)達(dá)標(biāo),也大大降低運行維護成本。
焚燒處理量在現(xiàn)有工藝條件下單爐已達(dá)每日150-200T的處理能力。
由于系統(tǒng)確保了穩(wěn)定的煙氣量和較高的煙氣溫度,余熱鍋爐產(chǎn)汽量及蒸汽參數(shù)相對穩(wěn)定,可靠地實現(xiàn)了垃圾的資源化處理。
焚燒后的殘渣熱灼減量和浸出毒性試驗均達(dá)標(biāo)。經(jīng)過高溫?zé)Y(jié)的殘渣極易制作建材,實現(xiàn)了垃圾的百分之百減量效果。
焚燒爐熱效率高于72%,資源化效果好。
四、技術(shù)特點
設(shè)備制造成本、運行成本相對較低:
※一燃室爐排工藝設(shè)計避開了高溫火區(qū),且結(jié)構(gòu)部分體積較小,制造成本費用低于機械爐排爐。
※一燃室要求爐壓低,因而鼓風(fēng)功率小。
※煙氣中原始的塵含量極低,抑制了二惡英的產(chǎn)生,同時對余熱鍋爐的管道的沖刷磨損大大降低,布袋式除塵器的負(fù)荷降低,使用壽命延長。
※系統(tǒng)密封性好,引風(fēng)機功率消耗大大降低。
二噁英的良好抑制:
※一燃室的還原性工況和極少的煙塵量抑制了含Cu2+、C等二惡英生成促媒的粉塵生成;
※熱解后殘留物進入燃燒段燃燒,燃燒溫度達(dá)到1100~1300℃;二次風(fēng)切向進入二燃室,煙氣停留時間超過2.0秒,焚燒溫度達(dá)到850~1150℃,可以有效破壞已生成的二惡英類物質(zhì)。
二噁英的良好抑制:
※一燃室爐排工藝設(shè)計避開了高溫火區(qū),且結(jié)構(gòu)部分體積較小,制造成本費用低于機械爐排爐。
※一燃室要求爐壓低,因而鼓風(fēng)功率小。
※煙氣中原始的塵含量極低,抑制了二惡英的產(chǎn)生,同時對余熱鍋爐的管道的沖刷磨損大大降低,布袋式除塵器的負(fù)荷降低,使用壽命延長。
※系統(tǒng)密封性好,引風(fēng)機功率消耗大大降低。
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